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發布時間:2024-10-28閱(yuè)讀量:2
目前,不鏽鋼高溫風機(jī)的驅動是通過分離空氣動力學來優化的,原來的刀片(piàn)電弧是為了改 善葉輪的絕熱效(xiào)率而優化(huà)的。
執行了三種不同的優化形式,比(bǐ)較了不同優化方法的優化效果,並(bìng)通過單變量法進行了分析。優化後,隔熱效率得到了不同程度的改 善,有 效地減弱了氣流的分離,減少了流量損失,改 善了不(bú)同(tóng)程度的流動狀態(tài)。
這表明數值空力優化方法(fǎ)對提高刀片的空力性能有 效,不同優化方(fāng)法(fǎ)的優化結果不同。這(zhè)表明參數化方法和優化的工作點的選擇對優化有重要影響。
有 效果,實現了不(bú)鏽鋼高溫風機的優化設計。首先,使用理論方法(fǎ)將不鏽鋼高溫風機參數化(huà),使用其幾何模型和軟件計(jì)算不鏽鋼高溫風機的內部流場。
通過模擬分析,可以得到影響不鏽鋼高溫(wēn)風機性能的重 要的要素。通過改變一(yī)些重要的幾何參數來優化不鏽鋼高溫風機,數值模擬離心風扇,以改(gǎi) 善風扇的效率,影響風扇性能。
在此基礎上,考慮到氣體粘度的影響,重新修改了原盤的形狀設計。對(duì)原風扇使用新(xīn)的卷積電纜後,再次進行數(shù)值模擬,實驗結果表明性能有所提高。
實驗結果表(biǎo)明,不鏽鋼高溫風機的內部流場得到了(le)優化,離心風扇的效率得到了改 善。比較幾個不(bú)同的刀片風(fēng)扇的空氣力性能。
流場的計算是在螺旋槳和流麵(miàn)上進行的。分析不同刀片類型對不鏽鋼高溫風機大壓力點(diǎn)壓力曲線(xiàn)形狀和效率的影響,分析不同刀片類型的(de)實(shí)際工程值。
因此,特定的適應方案的動作參數是為了驗證(zhèng)測試結(jié)果的性能要求而設定的。
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