風機(jī)水(shuǐ)泵節電技術改造方向(xiàng)
由於鋼鐵企業屬於能耗密集型產業,其(qí)中風機、水泵(bèng)單台電耗(hào)量相對顯得小。過去一直重視不夠(gòu)。
其實由(yóu)於風機、水泵使(shǐ)用廣泛(fàn)、數量龐雜,其耗電量及所占比重(chóng)還是相當大(dà)的。鋼鐵企(qǐ)業用電力拖動的5. 5kW以上的離心式和軸流式風機、水(shuǐ)泵達(dá)幾十萬台,裝機容量也在幾千萬千瓦的規模上。
而(ér)目前風機和水泵(bèng)的使用效率(lǜ)大部分低於國務院“二號節電指令”規定的70%和60%的要求,低至(zhì)20% ^-40%的有相當一部分,據估計低效機泵(bèng)占總數的約40%。
采取(qǔ)投資不大、成熟可靠(kào)的(de)節電措施,在進行效率測試分析、製定有針對性的方案的前提下,實施廣泛的改造,實現節電20%以上是完全可以做到(dào)的(de)。
近幾年來鋼鐵企業在(zài)淘汰低效機泵、推廣高效節能機泵、合理選型匹配、進行電能平衡和效率側試、使機泵係統經濟運行(háng)、實現管(guǎn)網優化布(bù)局、減少節流損失、采用一些節電新技術(shù)等方麵發展進步很快,取得(dé)了明顯(xiǎn)效(xiào)果。主要(yào)改造方向如下。
合理選型匹配 風機(jī)、水泵壓力、揚程(chéng)富裕過量是目前其運行效率低下的一個主要原(yuán)因。首鋼撓結廠4號抽風機負壓平均偏高30%左右,不僅電耗較大,而且燒結段料層被壓實,透氣性變差。1986年6月該廠采用車削葉輪的(de)改造辦法,將風機轉子直徑由2400mm減小到2180mm,將原兩台1600k W電(diàn)機改為用一台1600k W電機拖動,節電400k W·h/(台·h)。
冶金(jīn)公司2 X 1060m‘高(gāo)爐配置的(de)國產(chǎn)汽輪機驅動以轉速調節為手段的3套((1套備用)580軸流固定靜葉鼓風機,特(tè)性與其高爐的工作狀態不匹配,在轉(zhuǎn)速調節範圍內不能同時滿足高爐的風量、風(fēng)壓要求,每台排空800~10001n'/min風量,即鼓風能量的25%-30%被放散掉,年直(zhí)接扭失35。萬元(yuán)。
他們采取改變(biàn)各列靜葉安裝角的節(jiē)能改造措施,取得7單台減少放風400m'/min以上,相應降低動力汽輪機功(gōng)耗1600kw的效果。
對單級泵(bèng)揚(yáng)程(chéng)過(guò)高(gāo)的缺陷(xiàn)采用切割葉輪減低H一Q曲線的辦法,使其運行在高效區域,這是一項化費(fèi)少、簡單易行、收效快的節電措(cuò)施。但泵(bèng)的流程、揚程(chéng)、軸(zhóu)功率與葉輪的外徑有一定關係。
因此切割葉(yè)輪要逐次進行,避免一次切割過多。
有時泵的揚程(chéng)較(jiào)高,但單純(chún)切(qiē)割葉輪節電效果不夠理想。
這時可(kě)根據流量、揚程的要求采(cǎi)用擴大葉徑和降速相結合的方(fāng)法達到節電目的。
如某廠一台20SH-9B型水泵(bèng),其額定揚程為(wéi)42m,流量為1764m'/h,額定(dìng)效率為74%.但該(gāi)泵在實際運(yùn)行時的揚程隻有29m,因而(ér)效率隻有58%左右,通過測試,可明顯看出該泵揚程過高和管道(dào)係統不相匹配,如單(dān)純采用切割或調速等方法,由於該泵已是B型葉輪不宜(yí)再切割,因而可先把葉(yè)輪直徑(jìng)B型改為正型,即葉(yè)輪直徑從600mm擴到682mm,然後再根據流量需要把轉(zhuǎn)速從970r/min降為740r/min(六極電機改為八極電機)。
這樣一改在滿(mǎn)足總(zǒng)管壓力不變的條件下,運行效(xiào)率(lǜ)從58%提高到77 %,電功率從332kW下降到20ok W,每立方米水電耗從(cóng)0. 1457kW·h下降為0. 1095kW·h,全年可節電47萬kW·h. 總投資8000元隻需三個月就可收回。
對於多級泵(bèng)揚程高可采用抽(chōu)級運行方法,如目前對(duì)鍋爐供水的GC型多級泵往往壓力有餘,故可(kě)抽取一級到兩級,從而達到提高效率,減少損耗的目的。抽級時(shí),抽一級可以拆中間的任意一級,抽兩級時可拆中間二(èr)、四級或三、五級均可,首末兩級(jí)不拆。